вид  
6 Апреля 2026г, Понедельник€ — 92.1915,  $ — 79.7293загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone


Идеи работников ЭМСС позволили сэкономить предприятию более двух миллионов рублей

18 Января 2017

В ПАО «ЭМСС» (ЭМСС, входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) не первый год работает система подачи предложений по улучшениям, которая поощряет сотрудников за инициативы по совершенствованию производственных процессов.

В 2016 году работниками ПАО «ЭМСС» было подано 280 предложений (200 в 2015 году), из которых 186 были реализованы на производстве. Некоторые из работников подавали по несколько предложений в своих цехах. Лидером идей по улучшениям в этом году стал электросталеплавильный цех. За активность и помощь предприятию работники ПАО «ЭМСС» получили достойное вознаграждение.

В 2016 году по итогам 1 этапа ежегодного конкурса предложений по улучшениям и проектов по реализации Производственной системы «Росатом» победителем в номинации «Повышение эффективности работы оборудования» стал подручный сталевара электропечи электросталеплавильного цеха Федор Леоха. Его предложение «Модернизация крышки VOD -процесса, применяемой для производства нержавеющей стали в ЭСПЦ» позволило увеличить стойкость крышки с 8 до 12 плавок. По предварительному эскизу автора, конструкторы предприятия разработали документацию и рассчитали, где и каких размеров необходимо добавить ребра жесткости. После доработки стойкость крышки VOD -процесса составила 12 плавок.

Победителем в номинации «Эффективность использования ресурсов» стал механик цеха сервисного обслуживания оборудования Дмитрий Кравченко. Он предложил заменить рабочую жидкость манипулятора пресса 15 000 тс на менее дорогостоящую. Специалисты службы главного инженера подтвердили, что предлагаемое масло можно использовать в качестве замены.

В номинации «Повышение производительности труда» звание победителя было присвоено руководителю проектов Алексею Комарову. Его предложение позволило сократить длительность дифференцированной термической обработки, что привело к существенной экономии расхода природного газа. Суть «ноу-хау» заключалось в доработке траверсы таким образом, чтобы после установки валка на спрейер можно было отсоединиться от первого валка и направится за вторым валком. Специалисты отдела главного конструктора разработали документацию, и доработка была реализована (были сделаны разъемные ветки). Цикл прохождения ДТО сократился на 2 часа при минимальной садке из 2-х валков и на 10 часов при максимальной садке из 6 валков.

Экономический эффект от 3-х предложений по улучшениям победителей конкурса составил порядка 860 тыс. руб.


Узнать больше о ПАО «Энергомашспецсталь» можно здесь

Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам ГК "Атомэнергомаш"
  


Метки Атомэнергомаш Энергомашспецсталь ЭМСС конкурс Росатом производство эффективность


Смотрите также:
На дископоворотные затворы серии «УГРЕША» продлен срок действия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности На дископоворотные затворы серии «УГРЕША» продлен срок действия сертификата...
Документ, выданный в системе добровольной сертификации (СДС) в области промышленной и экологической безопасности «Ростехэкспертиза», действителен
Компания «Силовые машины» завершила изготовление и заводские испытания турбины ГТЭ-170.1 для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 Компания «Силовые машины» завершила изготовление и заводские испытания турбины...
Газовая турбина успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, включая вращение ротора турбины валоповоротным устройством, на сборочном стенде
ОАО «Волгограднефтемаш» изготовило и поставило пять составных частей реактора гидроочистки в адрес заказчика ОАО «Волгограднефтемаш» изготовило и поставило пять составных частей реактора...
Оборудование преодолело более 8000 км по автодорогам от производственной площадки до места назначения. Особенность проекта — поставка реактора по
Последние добавления библиотеки(Предложить книгу)